中科炼化柴油加氢装置成节能降耗“排头兵”
操作人员在调整柴油加氢装置核心机组参数。操作人员正在调整柴油加氢装置核心单元的参数。
今年以来,中科炼化柴油加氢装置在确保平稳运行的前提下,努力降本增效,不断优化生产操作。2月总能耗2.66千克标油/吨,较上月下降0.35千克标油/吨,在中国石化同类装置能耗达标和综合达标竞赛中排名第一。
中科炼化二炼专业技术人员围绕电耗、汽耗、热进料(出口)能耗、燃料气能耗等方面,全面优化工艺参数,采取多种措施进行节能减排。他们通过加强上下游装置之间的沟通,提高原料进料温度,控制原料缓冲罐的混合温度,加强上下游装置温度的联合监控,有效降低了热进料(出料)能耗。叶轮切割和退化机械泵的连续使用,结合容止系统的实时监控和检测,确保了节能泵的平稳运行,电耗降低了0.12千克标准油/吨。
针对燃料气能耗,技术人员及时调整加热炉负荷和烟气温度,使热效率提高到93.5%以上。通过增加催化装置的柴油调合能力,强化反应器产生的反应热的换热操作,燃料气能耗降低0.09 kg标油/吨,实现了装置整体节能降耗。
湛江日报、湛江云媒体客户端原创,未经授权不得转载。